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脫硫石膏的品質對減(jiǎn)少汙染、保護環境的意義重大,直接影響(xiǎng)脫硫(liú)係統(tǒng)的經濟運行指標。而吸收塔漿液氯(lǜ)離子濃度對石膏品質影響巨大,本文針對某(mǒu)電廠脫硫石(shí)膏氯離子含量高的危(wēi)害情況進行分析,介紹了一係列常規調整手段,探(tàn)討(tǎo)出真空皮帶(dài)脫水機換型改造、脫硫工業水水源改造、優化(huà)廢水係統運(yùn)行等方(fāng)案,對降低吸收(shōu)塔漿液氯離子(zǐ)濃度,改善脫硫石(shí)膏品(pǐn)質將起到明顯效果。
一、概述
麵對日益趨緊的(de)環保形勢,石灰石(shí)-石膏濕法脫硫係統的副產物———脫(tuō)硫石膏的綜合利用環(huán)節受到各級領導的高度關注。決定石膏質(zhì)量的吸收塔漿液的品質,一方麵決定著脫硫係統的安全穩(wěn)定運行及設備壽命,另一方麵也決定著石膏的(de)“出路”和企業麵臨的環保壓力和環保風險度。
二、問題現狀(zhuàng)
1、某電廠立足“脫韁治困”,避免淪為“僵屍企業”,多方籌煤降低燃料(liào)成本,入爐(lú)煤多達十幾個煤種(zhǒng),燃煤參數與原設計煤種大相(xiàng)徑庭;同時大量進行高(gāo)硫煤、煤泥的配煤摻燒,例如某些高灰分(fèn)煤的氯元素含量可達一(yī)般煤種的4倍,燃煤中含有的氯元素比例大(dà)幅增(zēng)加,燃燒後(hòu)隨煙氣進入到脫硫係統。由於(yú)脫硫係統工業水、工藝水(shuǐ)的反(fǎn)複循環使用,氯離子(zǐ)在吸收塔漿液(yè)中逐漸富集,吸收塔漿液氯離子含量不斷升高,乃(nǎi)至嚴重超標。
2、該廠脫硫工業水(shuǐ)及工藝水源采用機組冷水塔內的循環冷卻水,水中氯離子含量在550mg/L左右,這將(jiāng)促使漿液中氯離(lí)子富集更加急劇。
3、脫硫廢水係統不(bú)能嚴格按照設計和生產要求足量排放係統(tǒng)產生的廢水,是導致漿液係統中氯離子富集的另一主要因素。受設備健康水平、運行調整等因素(sù)製約,該廠廢水處理量月均值僅為6~7m3/h,遠遠低於15m3/h的設計排放指標。去年年底,脫硫廢水係統因設備故障間斷投運期間,吸收塔漿液氯離子(zǐ)濃度一度達到26000ml/L,石(shí)膏中(zhōng)氯離子含量達6000ppm以上,強烈的腐蝕性及嚴重(chóng)影響了(le)脫硫係統的正(zhèng)常運(yùn)行。
三(sān)、解決方案
石膏氯離子高(gāo),根(gēn)源(yuán)在於(yú)吸收塔(tǎ)氯離子濃(nóng)度超標。可(kě)以采取的常規措施有:
①對(duì)吸收塔漿液連續脫水;
②維持(chí)脫硫廢水處理係統最大出力連續運行;
③漿液(yè)置換。
其他技術(shù)改(gǎi)造措施有:
①真空皮帶脫水(shuǐ)機換型改造;
②優化脫水皮帶機的石膏及濾布衝(chōng)洗水(shuǐ);
③脫硫水源(yuán)改造;
④廢(fèi)水係統改造。
1、對吸收(shōu)塔漿液連續脫水
因該電(diàn)廠摻燒高(gāo)硫煤比例過大,吸(xī)收塔(tǎ)入口二氧化(huà)硫濃度均值(zhí)已經處(chù)於設計值的(de)1.7~1.8倍,供漿量處於設計水平的2.5~3倍,為保證漿液密(mì)度(dù),脫水能力已經運行在上限。
2、提高脫硫廢水處理係統能力
石灰石-石(shí)膏濕法脫硫係統的廢水處理係統(tǒng)處理水量僅按脫硫(liú)係統水平衡及電廠入爐煤硫份設計值含(hán)量等因素進行設計。該電廠因煤種變化(huà)、硫份變化導致廢水處(chù)理需求增大(dà),即(jí)使達到原設(shè)計排(pái)放(fàng)能力(lì),也難以控製(zhì)石膏漿(jiāng)液及石膏中的氯(lǜ)離子含量滿足要求。
3、漿液置(zhì)換
漿液置換,屬於急救措施,迫不(bú)得已(yǐ)時可以臨時利用,見效快。因受到排放場地(dì)的限製,短期使用尚可,不能有效地控製吸收塔中氯離子濃(nóng)度的增長。
4、真空皮帶脫水機換(huàn)型改造
石膏中的氯離(lí)子易溶於水,因此降低石膏中的自由水分濃度可以在一定(dìng)程度(dù)上改(gǎi)善石膏中氯離(lí)子(zǐ)含量。該廠鑒於脫水現狀,先後將原有脫水機換型為DG34/2000型真空脫水機,脫水性(xìng)能有較大程度改善,石膏中氯(lǜ)離子含(hán)量有一定程度的(de)減少。因大量高硫煤(méi)及煤泥摻(chān)燒,吸收塔(tǎ)入口硫嚴重超標,石灰石漿液供給量過大,石(shí)膏產物大大高於設計(jì)值。石膏漿液中細小顆粒比例(lì)升高(塔(tǎ)內還未長大的石膏晶體小顆粒),阻塞了皮(pí)帶機濾布的濾水(shuǐ)通道,使漿液中的水不容易從(cóng)濾布孔隙分離出來,脫水效果依然不理想(xiǎng)。
5、優化脫水(shuǐ)皮(pí)帶機的濾餅、濾布衝洗(xǐ)水(shuǐ)
真空皮帶脫水機換(huàn)型改造前,因石(shí)膏含水率過高,運行人員不敢投運濾(lǜ)餅衝洗水及濾布衝洗水,以免(miǎn)增大石膏含水(shuǐ)率。真空皮帶脫水機換型改造後,考慮脫硫工藝水氯(lǜ)離子含(hán)量偏高(550mg/L左右),為最大限度發揮濾布(bù)衝洗水的作用(yòng),特地接(jiē)入一路生活水水源(yuán)作為濾布及濾餅衝洗水。投運後,降低氯離子效果(guǒ)不甚明顯。
6、脫硫水源改造
該廠脫硫(liú)用水一直(zhí)使用廠區工(gōng)業水,廠區工業水源取自機組冷水塔內的循環冷卻水,機組循環水冷卻水氯離子在550mg/L區間範圍(wéi)長周期運行。正常情況下,脫硫係統每(měi)小時耗(hào)用水量約150m3左右,無疑,廠區工業水中氯離(lí)子含量高,是造成該廠脫硫石膏氯離子含量高的主(zhǔ)要原因之一。該廠循環水補水來自城市中水,中水來水氯離子(zǐ)隨著季節不同會有所變化(huà),通常處於160mg/L左右範(fàn)圍變化。因循環(huán)水濃縮倍率在3.5倍上下,因而機組循環水冷卻水氯離子會(huì)達550mg/L,甚(shèn)至更(gèng)高。改造方案:在主廠(chǎng)現有石灰預處理清水池處,安裝清(qīng)水(shuǐ)輸送泵,輸(shū)送到(dào)脫硫係統用水管道(dào)處對(duì)接,保留原水係統(tǒng)做緊急備用。對脫硫係統用水水源進行技改後(hòu),水源更換為中水來水通過石灰預處理後的澄清水,氯離子含量降低為現有工業水的1/3~1/4範圍,氯離子降至160mg/L左右範圍。將大大
改(gǎi)善吸(xī)收塔漿液品質,提高石膏脫水效果,促進石膏(gāo)品(pǐn)質穩定。同時(shí),脫(tuō)硫係統(tǒng)水源改造後,漿液(yè)中氯離子狀(zhuàng)況大大改(gǎi)善,將大幅(fú)降低廢水處理需求量。
7、廢水係統改(gǎi)造和維護
鑒於板框壓濾機存在經常拉板拉不開、濾布衝洗不正常等(děng)問題,對其(qí)進行更換。在真空皮帶脫水(shuǐ)機的氣液分離器底流管道上設置一路(lù)旁路接送到廢(fèi)水緩衝(chōng)箱,脫硫廢水取自真空皮帶機濾液(yè),含泥(ní)量大大減少(shǎo)、顆粒物減小(xiǎo),大大改善了(le)廢水處理係統運行條件。
四、結論
縱觀火電行業經營形勢,電煤(méi)市場很長一段時期(qī)難以改(gǎi)觀(guān),混煤摻燒態勢將依然故我,吸收塔入口含硫量依(yī)舊會持續現狀。基(jī)於此,唯有堅持不懈的(de)落實以上解(jiě)決方案,並(bìng)不斷探索新技術、新方案,進行技術革新,不斷優化(huà)吸收塔漿液品質,徹底脫(tuō)硫石膏品質,氯離子超標問題將徹(chè)底解決,由此帶來的環保壓力將不複存在。
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